Failure Analysis on Fracture of Spindle Crank of a Reducer
![](/skin/Gold/line_sep1.gif)
摘 要
某减速机主轴曲柄预备二次服役, 在与主轴装配过程中发生断裂。采用化学成分分析、宏观分析、金相检验、力学性能测试、扫描电镜分析等手段, 对该曲柄断裂残体进行了检验和分析。结果表明: 断裂起源于曲柄内侧次表层, 该曲柄“内侧次表层”至“内表面”由2层不同的堆焊层组成, 曲柄断裂主要是由于其内侧补焊及补焊工艺不当所致;另曲柄制造工艺不良, 化学成分、力学性能及显微组织均不符合技术要求, 也加速了曲柄断裂失效。
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
![](flash/relate.gif)
Abstract
The spindle crank of a reducer fractured when it was assembled with the spindle for secondary service, and the fractured crank was analyzed by means of chemical compositions analysis, macroscopic observation, metallographic examination, mechanical properties test and scanning electron microscope (SEM) analysis. The results show that the fracture originated form inner subsurface of the crank, and there were two layers of hardfacing layer between the matrix and the inner subsurface. The fracture of the crank was mainly caused by the inner side repair welding and the improper repair welding technology. At the same time, the bad processing technic and the unqualified chemical compositions, mechanical properties and microstructure also accelerated the fracture.
中图分类号 TG115 TG455
所属栏目 质量控制与失效分析
基金项目
收稿日期 2014/7/4
修改稿日期
网络出版日期
![](/skin/blank.gif)
作者单位点击查看
![](/skin/blank.gif)
备注李耀辉(1958-),男,高级工程师。
引用该论文: LI Yao-hui,YU Chun-lan,ZHAO Lei,QIN Lu-lu,LI Ying. Failure Analysis on Fracture of Spindle Crank of a Reducer[J]. Physical Testing and Chemical Analysis part A:Physical Testing, 2014, 50(12): 914~918
李耀辉,于春兰,赵磊,秦璐璐,李莹. 减速机主轴曲柄断裂失效分析[J]. 理化检验-物理分册, 2014, 50(12): 914~918
共有人对该论文发表了看法,其中:
人认为该论文很差
人认为该论文较差
人认为该论文一般
人认为该论文较好
人认为该论文很好
![请选择您对本文的评价](/skin/Gold/evaluation/ev_01.gif)
![您认为本文一无是处!](/skin/Gold/evaluation/ev_02.gif)
![您认为本文较差,没啥用!](/skin/Gold/evaluation/ev_03.gif)
![您认为本文一般,没太大参考价值](/skin/Gold/evaluation/ev_04.gif)
![您认为本文尚可,值得参考](/skin/Gold/evaluation/ev_05.gif)
![您认为本文很好,值得推荐](/skin/Gold/evaluation/ev_06.gif)
参考文献
【1】冶金工业部钢铁研究院、北京钢厂、齐齐哈尔钢厂合编. 合金钢断口分析图谱[M]. 北京:科学出版社,1979.
【2】林慧国,林刚,吴静文. 袖珍世界钢号手册[M]. 北京:科学出版社,2003.
【3】中国机械工程学会热处理学会. 热处理手册[M]. 北京:机械工业出版社,1978.
【4】李耀辉,于春兰. ZG45铸钢轴端套裂纹成因分析[J]. 理化检验-物理分册,2013,49(6):401-406.
【5】中国机械工程学会焊接学会. 焊接手册[M]. 2版. 北京:机械工业出版社,1992:127.
【6】于春兰,李文竹. 钢包回转台连杆板坯缺陷分析[J]. 理化检验-物理分册,2009,45(1):45-52.
【7】李家鼎,李少坡,查春和,等. 抗酸钢中产生氢致裂纹与氢鼓泡的原因分析[J]. 理化检验-物理分册,2013,49(1):22-26.
【2】林慧国,林刚,吴静文. 袖珍世界钢号手册[M]. 北京:科学出版社,2003.
【3】中国机械工程学会热处理学会. 热处理手册[M]. 北京:机械工业出版社,1978.
【4】李耀辉,于春兰. ZG45铸钢轴端套裂纹成因分析[J]. 理化检验-物理分册,2013,49(6):401-406.
【5】中国机械工程学会焊接学会. 焊接手册[M]. 2版. 北京:机械工业出版社,1992:127.
【6】于春兰,李文竹. 钢包回转台连杆板坯缺陷分析[J]. 理化检验-物理分册,2009,45(1):45-52.
【7】李家鼎,李少坡,查春和,等. 抗酸钢中产生氢致裂纹与氢鼓泡的原因分析[J]. 理化检验-物理分册,2013,49(1):22-26.
相关信息